设备:连续化离心萃取机,6级逆流碱洗水洗。
1. 项目实施背景
在某大型企业乙烯利生产装置中,反应副产大量二氯乙烷(DCE)。原工艺采用间歇式搅拌罐水洗,存在洗涤效果不稳定、分相时间长、乳化层厚、物料夹带损失大等问题。洗后DCE因含有微量杂质和水,纯度波动大(通常在97%-98.5%),无法直接作为产品出售或作为本装置的回用溶剂,造成了资源的隐性浪费。
2. 技术改造方案:六级逆流连续洗涤工艺
为响应“降本增效”的号召,企业引入了连续化离心萃取机,构建了六级逆流碱洗-水洗一体化系统:
工艺过程图:

工艺过程描述:
(1)设备先进密度大的新鲜DCE,从第一级离心萃取机重相进口流入;
(2)DCE从第五级离心萃取机重相出口流出后,开始打开工艺水进料泵,从第五级离心萃取机轻相进口流入;
(3)最后打开液碱进料泵,从第四级离心萃取机轻相进口流入;
(4)洗涤后工艺水从第一级离心萃取机轻相出口流出;
可达到指标:副产物二氯乙烷DCE含量洗后大于99.8%,工业应用“降本增效”效果
案例总结
该项目通过引入连续离心萃取技术,成功解决了乙烯利副产DCE提纯难的问题。不仅实现了副产品的资源化利用,将“包袱”变成了“效益”,更通过6级逆流工艺设计,贯彻了绿色化工的核心理念,为同类精细化工副产品回收提供了可复制的技术范本。

